工作日志|2025/04/01

2025/04/01 日志 共 553 字,约 2 分钟
阿伟

已完成的工作

1、开展了指尖差速器转布的实验,发现了一些问题。

1)同步带间距过短,转布效果不显著;

2)二指夹爪误差太大,之间松动有间隙;

3)有时候会转不动布,同步带在转动,但是布料静止,可能是夹爪指尖有间隙导致摩擦力不够。

2、安装并测试了维修好的机械臂,其功能一切正常。

手动模式下使用轴坐标系和全局坐标系一切正常,自动模式运行例程正常。

小问题:我先测试的手动模式,使用轴坐标系正常,但是使用全局坐标系时无论按哪一个按键机械臂都不动,这时我检查机械臂状态发现4号关节没有零点标定,于是我正常标定了4号关节零点。又回头试了一下手动在全局坐标系下控制机械臂,还是没反应。

接下来我直接使用网线链接机械臂,成功运行了例程,例程是使用全局坐标系控制机械臂的。结束例程后,我切换为手动,这个时候就可以在全局坐标系下手动控制机械臂了。原因未知,也许是机械臂的某个设定就是这样,也许是bug。

3、基本理清了实验所需的六自由度二指夹爪几个姿态调整函数的功能。

4、购买了几个备用摄像头。

拟完成的工作

1、改进指尖差速器,增大同步带间距,实测还可以增加10mm左右(高优先级)。

2、开展完整实验(高优先级)。

3、研究实现自动化转布的算法(低优先级)。

4、实现实时读取树叶图片,然后使用训练好的模型进行预测,探索预测的帧率(低优先级)。

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