已完成的工作
1、修复实验程序bug,具体包括:
1)修正了舵机旋转方向错误的问题
2)修正了舵机速度过快的问题
3)修复边缘跟踪时差速器不停搓布的问题
4)修正了初始夹布时夹爪闭合过紧,右指前伸过长的问题
5)取消夹取布料后右指前伸
2、梳理了完整的实验步骤以供参考
3、更换新的亚克力板
4、整理了实验台周围的线缆,实验台相较于之前更加整洁
5、梳理了使用相机寻找边线和角点与夹爪、指尖差速器指尖的运行逻辑
6、新增使用realsense相机监控布料状态的程序
拟完成的工作
1、继续开展指尖差速器转布实验(高优先级)。
2、继续学习深度学习(低优先级)。
文档信息
- 本文作者:Awei
- 本文链接:https://shuke-rrrw.github.io/Awei.github.io//2025/04/02/log/
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